機(jī)械加工數(shù)控立式銑床故障診斷示例(1)
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發(fā)表時間:2019-10-25 16:10:09
1. 故障實例一
(1)故障現(xiàn)象 用數(shù)控立式銑床加工零件時,零件z軸加工深度經(jīng)常會發(fā)生變化,導(dǎo)致零件不合格.
(2)故障分析 這種現(xiàn)象可能是以下幾方面原因所致:零件自身原因,如零件厚度不一樣。經(jīng)測量,零件厚度相同.排除此種情況。墊鐵工作臺不平。經(jīng)測量,墊鐵和工作臺均正常,說明不是由于裝夾原因造成這種現(xiàn)象。鐵床刀具松動或沒有夾緊,加工過程中銑刀上下移動所致。經(jīng)檢查,銑刀已夾緊,不是由于銑刀原因引起深度變化。Z軸電動機(jī)線故障,用Y軸電動機(jī)線替換Z軸電動機(jī)線,故障依舊,說明Z軸電動機(jī)線正常。
經(jīng)反復(fù)側(cè)試與分析,發(fā)現(xiàn)零件加工探度變化不固定,又排除了上述幾種原因,因此考慮可能是主軸掉刀造成這種現(xiàn)象,即主軸步進(jìn)電動機(jī)出現(xiàn)問題。拆開主軸步進(jìn)電動機(jī)外殼,發(fā)現(xiàn)主軸步進(jìn)電動機(jī)內(nèi)部的螺拴松動,使主軸移動時無法正常傳動,即有時能傳動.有時不能傳動,導(dǎo)致零件加工時深度發(fā)生變化。
(3)解決方法 上緊主軸步進(jìn)電動機(jī)內(nèi)部的螺栓后,重新開 零件,故障排除。
2.故障實例二
( 1 )故障現(xiàn)象 使用工作臺升降按鈕上升、下降工作臺時,只能聽到電動機(jī)轉(zhuǎn)動的聲音.機(jī)床卻沒有發(fā)生上升和下降移動。
(2)故障分析 由干工作臺升降是通過機(jī)床按鈕盒上的上升和下降按鈕實現(xiàn)的,是通過機(jī)械部分控制的,所以此故障肯定與數(shù)控系統(tǒng)無關(guān)。
首先,考慮機(jī)床的上升和下降按鈕是否徹壞。按動上升和下降按鈕,均有電動機(jī)轉(zhuǎn)動的聲音,但機(jī)床卻沒有移動,說明上升和下降按鈕是正常的.
其次,考慮機(jī)床的機(jī)械傳動是否正常。用機(jī)床自帶的手動搖柄搖動工作臺,看是否能移動工作臺。把手動搖柄插入升降臺方向的對應(yīng)部位后,用搖動手柄進(jìn)行上升和下降運動。發(fā)現(xiàn)無論是上升還是下降都正常。
根據(jù)上述情況.考慮可能是控制機(jī)床上升和下降的電動機(jī)出現(xiàn)問頤。打開電動機(jī)外殼,發(fā)現(xiàn)電動機(jī)傳動的傳動帶斷裂,故障部位終于確定了。
(3)解決方法 更換一根新傳動帶即可。但原來的傳動帶斷了,很容易拿下來,新傳動帶卻很難裝上去。安裝新傳動帶的具體操作步驟如下:
裝上傳動帶一頭,另一頭用螺絲刀壓上去,但只能壓上去一點點,一按上升或下降按鈕,傳動帶就掉下來,反復(fù)幾次都無法成功,說明這種方法行不通。
我們想到了拆機(jī)床工作臺來更換傳動帶.但考慮這種方法工作量巨大,而且恢復(fù)后機(jī)床精度難調(diào)整,最終放棄了。
再有用熱水燙傳動帶的方法,但考慮燙過之后,可能影響傳動帶壽命,這種方法也被否決.
最后用手動搖柄來解決這一問題。我們先裝上傳動帶的一頭,另一頭用螺絲刀壓上去,一人用螺絲刀壓若傳動帶不動,另一人用手動搖柄慢慢向上搖動。通過這種方法,終于把整個傳動帶安裝到兩個帶輪上去。
(1)故障現(xiàn)象 用數(shù)控立式銑床加工零件時,零件z軸加工深度經(jīng)常會發(fā)生變化,導(dǎo)致零件不合格.
(2)故障分析 這種現(xiàn)象可能是以下幾方面原因所致:零件自身原因,如零件厚度不一樣。經(jīng)測量,零件厚度相同.排除此種情況。墊鐵工作臺不平。經(jīng)測量,墊鐵和工作臺均正常,說明不是由于裝夾原因造成這種現(xiàn)象。鐵床刀具松動或沒有夾緊,加工過程中銑刀上下移動所致。經(jīng)檢查,銑刀已夾緊,不是由于銑刀原因引起深度變化。Z軸電動機(jī)線故障,用Y軸電動機(jī)線替換Z軸電動機(jī)線,故障依舊,說明Z軸電動機(jī)線正常。
經(jīng)反復(fù)側(cè)試與分析,發(fā)現(xiàn)零件加工探度變化不固定,又排除了上述幾種原因,因此考慮可能是主軸掉刀造成這種現(xiàn)象,即主軸步進(jìn)電動機(jī)出現(xiàn)問題。拆開主軸步進(jìn)電動機(jī)外殼,發(fā)現(xiàn)主軸步進(jìn)電動機(jī)內(nèi)部的螺拴松動,使主軸移動時無法正常傳動,即有時能傳動.有時不能傳動,導(dǎo)致零件加工時深度發(fā)生變化。
(3)解決方法 上緊主軸步進(jìn)電動機(jī)內(nèi)部的螺栓后,重新開 零件,故障排除。
2.故障實例二
( 1 )故障現(xiàn)象 使用工作臺升降按鈕上升、下降工作臺時,只能聽到電動機(jī)轉(zhuǎn)動的聲音.機(jī)床卻沒有發(fā)生上升和下降移動。
(2)故障分析 由干工作臺升降是通過機(jī)床按鈕盒上的上升和下降按鈕實現(xiàn)的,是通過機(jī)械部分控制的,所以此故障肯定與數(shù)控系統(tǒng)無關(guān)。
首先,考慮機(jī)床的上升和下降按鈕是否徹壞。按動上升和下降按鈕,均有電動機(jī)轉(zhuǎn)動的聲音,但機(jī)床卻沒有移動,說明上升和下降按鈕是正常的.
其次,考慮機(jī)床的機(jī)械傳動是否正常。用機(jī)床自帶的手動搖柄搖動工作臺,看是否能移動工作臺。把手動搖柄插入升降臺方向的對應(yīng)部位后,用搖動手柄進(jìn)行上升和下降運動。發(fā)現(xiàn)無論是上升還是下降都正常。
根據(jù)上述情況.考慮可能是控制機(jī)床上升和下降的電動機(jī)出現(xiàn)問頤。打開電動機(jī)外殼,發(fā)現(xiàn)電動機(jī)傳動的傳動帶斷裂,故障部位終于確定了。
(3)解決方法 更換一根新傳動帶即可。但原來的傳動帶斷了,很容易拿下來,新傳動帶卻很難裝上去。安裝新傳動帶的具體操作步驟如下:
裝上傳動帶一頭,另一頭用螺絲刀壓上去,但只能壓上去一點點,一按上升或下降按鈕,傳動帶就掉下來,反復(fù)幾次都無法成功,說明這種方法行不通。
我們想到了拆機(jī)床工作臺來更換傳動帶.但考慮這種方法工作量巨大,而且恢復(fù)后機(jī)床精度難調(diào)整,最終放棄了。
再有用熱水燙傳動帶的方法,但考慮燙過之后,可能影響傳動帶壽命,這種方法也被否決.
最后用手動搖柄來解決這一問題。我們先裝上傳動帶的一頭,另一頭用螺絲刀壓上去,一人用螺絲刀壓若傳動帶不動,另一人用手動搖柄慢慢向上搖動。通過這種方法,終于把整個傳動帶安裝到兩個帶輪上去。
裝好后,重新開機(jī)運行,問題得到解決,帶傳動正常,機(jī)床可進(jìn)行正常的上升或下降運動。
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此文關(guān)鍵字:機(jī)械加工,數(shù)控,立式,銑床,故障,診斷,示例
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